精准施策降能耗 设备焕新促增效 ——广西银亿浸出车间设备效能优化实践

#公司新闻 ·2025-06-30 ·图文/磨敦钰


2025年4月以来,广西银亿浸出车间围绕“降本增效”目标,开展系统性设备效能优化专项行动。通过工艺适配性改造、设备负荷匹配度调整及智能化升级,在浓密池耙机、除硅泵组、石灰乳输送系统等关键环节实现设备运行效率提升35%、综合能耗下降42%,年均可节电9.6万千瓦时,创造直接经济效益6.8万元,为生产线注入绿色动能。

一、浓密池耙机动力重构:拆除冗余传动单元

5#38米浓密池耙机原设计匹配高粘度浆料工况,配置34kW摆线针轮减速机。生产工艺优化后,浆料悬浮物含量下降逾90%,设备长期处于“空载运行”状态。车间通过拆除1台冗余减速机,在保障固液分离效率的前提下,实现日节电96kW·h,单台设备年运行成本降低3300元,设备负荷率由不足30%提升至65%

二、除硅泵组效能升级:精准匹配工况需求

除硅前液泵原功率22kW,设计扬程30m,但实际输送距离仅需20m,存在“高配低用”问题。通过更换为15kW变频泵,在保持100m³/h流量的前提下,年节电1.12kW·h,节约电费8000元。除硅后液泵因高温强酸介质侵蚀频繁渗漏,原37kW泵扬程冗余达25m。改造后选用30kW耐腐蚀泵,年节电1.12kW·h,同步降低备件更换频率60%,运维成本下降8000/年。

三、石灰乳输送系统瘦身:消除无效循环损耗

原石灰乳泵(15kW)流量60m³/h,实际工艺仅需20m³/h,大量石灰乳回流导致电能浪费。车间引入4kW微型泵定向匹配微量输送需求,彻底解决“大流量空转”问题,年运行能耗从2.7kW·h骤降至7200kW·h,节电率达73%,年节省电费1.4万元。

四、液碱输送泵微型化改造:终结“空转”顽疾

硫酸钠废水pH回调需小流量补碱,但原15kW液碱泵因流量过高,造成液碱槽持续循环空转。替换为4kW微型泵后,年节电5kW·h,节约电费3.5万元,设备启停频次减少80%,管道磨损率同步下降。

关键设备改造效益对照表

改造项目

节电量(万kW·h/年)

节约费用(万元/年)

负荷率提升

浓密池耙机

0.48

0.33

35%

除硅前/后液泵

2.24

1.60

50%

石灰乳输送泵

1.98

1.40

70%

液碱输送泵

5.00

3.50

80%

 

浸出车间通过“一机一策”的精细化改造,实现了从“大马拉小车”到“精准适配”的跨越。未来将持续挖掘设备潜能,推动生产线向“高效、低碳、智能”转型,为广西银亿高质量发展夯实设备管理基石。

 


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