#公司新闻 ·2025-03-28 ·图文/广西银亿 磨敦钰
近期,浸出车间历时两个多月终于圆满完成氢氧化钴投料线的优化改造。2024年12月底,浸出车间氢氧化钴投料线完成改造施工并正式投入使用,为企业生产注入新动力的同时,也开启了攻坚克难之路。
投料线投产后,问题接踵而至,其中投料仓漏料和堵料问题尤为突出。漏料,不仅造成经济损失、影响环境卫生,且带来安全隐患,容易导致员工在行走时因踩到物料而滑倒摔伤;堵料,则严重阻碍生产的连续性,让生产效率难以提升。
面对这些问题,车间管理层迅速响应,在技术部和生产部的专业指导下,组织技术人员展开全面细致的检查,为解决问题找准方向。经过深入剖析,技术团队终于找出漏料的主要原因——料仓的出料螺旋排料速度未达标准。对此,技术人员对料仓底部密封部件进行了全方位修补,成功堵住“漏洞”,确保料仓在正常工作状态下能够有效地防止物料泄漏。对于堵料难题,经过对料仓内部结构的研究,发现是物料流动性与现有的排料螺旋设计不合理所致,于是决定拆除现有螺旋,并在料仓内部增设导流装置。这一举措改善了物料流动性,有效解决了堵料问题。
然而,料仓问题带来的影响还远未结束。料仓漏料导致地面污染,采用清水冲洗后使得钴液浓度降低,影响后续生产,增加了处置成本。在困难面前,车间管理层再次彰显担当,组织各方力量共同商讨解决方案。针对原有冲洗方式粗放的缺陷,创新冲洗回收系统,通过利用闲置槽罐作为冲洗水储水中转槽,将地面冲洗水回收作为投料制浆用水,同时增设循环管道,将小部分钴料输送至料仓底部作为冲洗疏通液等一系列举措,成功提高了钴浓度,保障了电钴系统的产品质量,减少了清水投入量,实现了生产降本。
氢氧化钴投料线改造完成后,在面对这一系列复杂棘手的问题时,车间管理人员、技术部、装备部机修以及岗位员工心往一处想、劲往一处使,充分发挥各自的智慧与力量,成功解决了料仓漏料、堵料、钴浓度低等一系列问题。这不仅体现了车间在面对困难时的坚韧不拔和勇于创新的精神,也为今后的生产积累了宝贵的经验。 今后,广西银亿也将继续秉持这种积极解决问题的态度,不断优化生产工艺,提高生产效率,努力建设高质量发展示范企业。
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